Prosessipolku
maanantai 18. toukokuuta 2015
RIKASTUSTEKNIIKAN AUTOMAATIO, TYÖ 2C
Työn tarkoituksena oli saada jousipalautteinen sylinteri toimimaan edestakaista liikettä tehden siten, että liikkeen nopeutta molempiin suuntiin voitaisiin säätää vaihtovastaventtiileillä. Kytkennässä käytettiin myös 3/2-suuntaventtiiliä, 3/2-suuntaventtiliä vivulla ja 3/2-suuntaventtiliä rullalla. Kuvat kytkentäkaaviosta ja kytkennästä on lainattu Roosaliina K. blogista.
RIKASTUSTEKNIIKAN AUTOMAATIO, TYÖ 2D
Työn tarkoituksena oli saada sylinteri vipua vääntämällä 1-asentoon ja palautumaan automaattisesti takaisin 0-asentoon siten, että kytkennässä olevan säiliön ja vaihtovastaventtiilin avulla sylinterin palautusta voitaisiin viivästyttää säädellysti. Kytkennässä käytettiin myös 5/3-suuntaventtiliä ja 3/2-suuntaventtiliä jousipalautuksella. Kuvat kytkentäkaaviosta ja kytkennästä ovat lainattu Roosaliina K. blogista.
RIKASTUSTEKNIIKAN AUTOMAATIO, TYÖ 3A (+)
Työn tarkoituksena oli saada sylinteri toimimaan siten, että se tekee edestakaista liikettä 3/2-rullasuuntaventtiilien välillä palaamatta 0-asentoon. Sylinterin mennessä automaattisesti 1-asentoon osuessaan ensimmäiseen rullaan, se palautetaan toiselta rullalta ensimmäiselle rullalle vääntämällä viputoimista 3/2-suuntaventtiliä ja ensimmäi en rulla palauttaa jälleen sylinterin toiselle rullalle. Kytkennässä käytettiin myös 5/3-suuntaventtiiliä. Kuvat kytkentäkaaviosta ja kytkennästä ovat lainattu Roosaliina K. blogista.
RIKASTUSTEKNIIKAN AUTOMAATIO, TYÖ 3C (-)
Työn tarkoituksena oli saada sylinteri liikkumaan kahden 3/2-rullasuuntaventtiilien välillä edestakaisin, palaamatta 0-asentoon. Edestakainen liike tapahtui automaattisesti, kun kytkennässä ollutta 3/2-suuntaventtiilin vipua väännettiin. Kytkennässä käytettiin myös 5/3-suuntaventtiliä. Kytkentäkaavion ja kytkennän kuvat ovat lainattu Roosaliina K. blogista.
maanantai 11. toukokuuta 2015
RIKASTUSTEKNIIKAN AUTOMAATIO, JATKOROIKKA
Jatkoroikkatyössä tarkoituksena oli koota ja purkaa osista jatkoroikka. Ensimmäisenä vaiheena oli kuoria johto molemmista päistä, jossa sisällä oli kolme pienempää johtoa (maajohdin, nollajohdin ja vaihejohdin) tämän jälkeen myös pienemmät johdot kuorittiin, jotta saatiin kuparijohtimet esiin.
Tämän jälkeen kuparijohtimet liitettiin pistotulppaan ja jatkopistorasiaan.
paljas jatkopistorasia paljas pistotulppa
Jatkoroikan toimivuutta testattiin ja toimihan se!
Tämän jälkeen kuparijohtimet liitettiin pistotulppaan ja jatkopistorasiaan.
paljas jatkopistorasia paljas pistotulppa
Jatkoroikan toimivuutta testattiin ja toimihan se!
sunnuntai 10. toukokuuta 2015
OULU MINING SCHOOL VIERAILU
Rikastustekniikka on itselleni kokonaan uusi aihe, joten en tiedä, mihin nimenomaan tahtoisin perehtyä. Tahtoisin siis saada rikastustekniikan joka osa-alueesta pienen tietopaketin, jotta osaisin rueta miettimään, että mikä osa-alue minua itseäni eniten kiinnostaa.
Mielenkiintoista Oulu Mining Schoolissa oli se, kuinka esittelijät toivat asiat esille todella asiantuntevasti. Myöskin oli hyvin mielenkiintoista nähdä minipilot rikastamo omin silmin.
Minipilot rikastamossa automaatiojärjestelmänä käytettiin Schneider electricsiä.
Automaatiota pyritään parantamaan siten, että automaatiolaitteisto tunnistaa vaihdettavan tai lisättävän komponentin ja käyttöönotto nopeutuu ja helpottuu.
Mielestäni on mahtavaa, että juuri Oulun Yliopisto on saanut tällaisen hankkeen toteutetuksi ja vieläpä onnistuneesti ja että laajennuksia ja jatkoa on tiedossa ja tämä hanke mahdollistaa kehittymisen jopa kansainvälisellä tasolla.
maanantai 4. toukokuuta 2015
RIKASTUSTEKNIIKAN AUTOMAATIO, TYÖ 2A AUTOMAATTINEN PALAUTUS
Työn tarkoituksena oli saada sylinteri vipua vääntämällä asentoon 1, jolloin sylinteri painaa rullan alas ja palauttaa automaattisesti sylinterin asentoon 0. Alla näet kuvan kytkentäkaaviosta ja kytkennästä.
Tilaa:
Blogitekstit (Atom)